“用鉛水澆筑腐蝕套管頭鋼圈槽,老井上措施作業(yè)井口密封效果好!”9月6日,西北油田雅克拉采氣廠開所發(fā)所長何云峰說。
采氣廠部分老井已封井閑置多年,井口套管頭長期裸露老化腐蝕,造成鋼圈槽表面坑凹不平,一旦老井上措施作業(yè),會出現(xiàn)井口密封不嚴油氣溢流和漏泄現(xiàn)象,易引起火災(zāi)和環(huán)境污染等安全事故。通常老井上措施作業(yè),更換套管頭施工難度大、工序耗時長、風(fēng)險系數(shù)高,如何快速修復(fù)腐蝕套管頭,保證老井作業(yè)安全生產(chǎn)。
該廠針對此問題,組織技術(shù)人員立項攻關(guān),研究成功鉛水澆筑鋼圈槽密封技術(shù),可實現(xiàn)井口密封,達到正常生產(chǎn)。首先打磨套管頭鋼槽表面銹蝕和毛刺,將鉛塊置于鐵鍋中,用乙炔燃燒高溫火焰熔化成鉛水,漂去鉛水表層雜質(zhì),用鐵勺澆筑在腐蝕套管頭鋼圈槽2/3處,待鉛水凝固前,把鋼圈放入鋼圈槽內(nèi)壓實,再與套管頭法蘭連接緊固,鉛塑鋼圈槽與鋼圈緊密貼合,井口試壓密封合格,投入老井措施作業(yè)。
8月16日,此技術(shù)實施在S44井上措施作業(yè),4個小時完成鉛水澆筑腐蝕鋼圈槽,試壓密封合格,后期酸壓,井口泵壓高達90Mpa,運行正常。
目前,該廠推廣應(yīng)用老井措施作業(yè)鉛水澆筑密封技術(shù),可節(jié)省材料費用8萬元,工期縮短6天,單井共計降本創(chuàng)效31萬元。
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