隨著機(jī)采井的不斷增多和深抽桿式泵的推廣使用,在生產(chǎn)過(guò)程中逐漸暴露出密封皮碗抗剪切性能差、鎖爪解封困難、泵座鋼圈易斷裂以及閥座頻繁碎裂等問(wèn)題,經(jīng)統(tǒng)計(jì),近三年中,西北油田采油三廠因?yàn)檫M(jìn)油閥刺漏、碎裂等問(wèn)題就造成檢泵次數(shù)達(dá)到16井次,支出作業(yè)費(fèi)用500余萬(wàn)元。面對(duì)全廠355口機(jī)采井,如何在這個(gè)問(wèn)題上實(shí)現(xiàn)降本增效,采油廠組織技術(shù)人員對(duì)深抽桿式泵進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)技改攻關(guān)。
技術(shù)人員針對(duì)深抽桿式泵生產(chǎn)中發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行匯總歸類(lèi),逐項(xiàng)“改造升級(jí)”,首先通過(guò)將坐封環(huán)厚度增加5毫米,將抗外擠強(qiáng)度提高1倍左右,進(jìn)一步提高泵座鋼圈的堅(jiān)固性和抗沖擊力性能;接著,技術(shù)人員在密封皮碗材料中添加玻璃纖維和碳粉,改善其抗剪切性能,使其能夠滿足井下易造成皮碗擠壓損壞的工作環(huán)境;最后,對(duì)關(guān)鍵部位桿式泵固定閥結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),升級(jí)為雙閥球結(jié)構(gòu),全面提升了桿式泵應(yīng)用的穩(wěn)定性和可靠性。
2018年,升級(jí)桿式泵分別在TP134、TK887、TP215等5口井成功應(yīng)用,生產(chǎn)周期高于上一輪次1倍以上,減少檢泵4井次,節(jié)約作業(yè)費(fèi)費(fèi)用130余萬(wàn)元,避免躺井導(dǎo)致油井產(chǎn)時(shí)減少40天,增效74萬(wàn)元。
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